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破解供气难题 赋能高效生产
发布时间:2025-05-07    作者:   点击量:107   分享到:
近日,浩海煤化炼焦一车间通过对空压机运行方式的深度优化改造,成功解决了除尘系统与脱硫脱硝系统供气“顽疾”,为该公司的智能化、绿色化生产注入强劲动力。
据了解,改造前该车间焦侧除尘与脱硫脱硝系统两台空压机采用“一备一用”的传统空压机配置模式。该模式在运行方式上存在着技术短板:除尘系统脉冲阀一旦出现漏气,整个系统压力骤降,脱硝系统热风炉运转受限,直接拉低喷氨与SCR脱硝催化反应效率;两台空气压缩机共用同一供电线路,且电源线规格偏小,同时启动两台空压机便会引发过载保护动作,致使电路跳闸。
为突破生产技术瓶颈,扭转困局,该车间组织技术骨干成立攻坚小组,以“精准施治”的策略推进改造。车间主任宗明带领攻关小组成员多次深入生产现场,分析产生问题的原因。对电气方面进行“手术”,剖析产问题的原因,实施分别控制,将原有串联线路升级为独立供电回路,使两台空压机实现功能分离,让两台空压机“各司其职”,一台负责除尘系统脉冲反吹,一台全力保障脱硫脱硝系统供气。试运行一周时间,系统运行平稳,生产效率实现跃升。但技术人员并未满足于此,为避免单台空压机出现故障而可能导致对应系统停摆新隐患,攻关小组多次深入现场,反复论证,对压缩空气管路进行改造并加装了控制阀门。
目前,两套系统在保持独立稳定运行的同时,不仅使焦侧除尘压差在1600pa左右,脱硫除尘1800pa左右,而且自改造后系统在紧急时刻互通互用,避免因压缩空气压力低导致数据大波动等现象。
此次空压机运行方式技术性改造,有效解决了长期困扰生产中的技术难题,充分展现炼焦一车间“问题导向、创新驱动”的技术革新路径。这次的成功经验也将为车间设备升级改造提供宝贵经验,为助力公司高质量发展再上新台阶贡献力量。(浩海煤化:闫国荣)