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黄陵煤化工:这项技术攻关一举四得
发布时间:2023-11-20    作者:   点击量:561   分享到:

为进一步优化岗位人员结构,贯彻落实公司节能降耗、降本增效相关要求,近期,黄陵煤化工炼焦车间根据技术人员现场查看和各班组实际操作论证,提出了节能降耗、降本增效5个项目,其中余热锅炉自动运行技术攻关项目率先实现了效益最大化、效率最优化。

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据该车间技术人员介绍,前期余热锅炉运行存在一定短板:汽包液位、除氧器液位均由岗位人员上位手动运行,容易出现余热锅炉溢水、缺水、干锅;软水箱液位需岗位人员在现场手动开关阀门补水,劳动强度大,液位控制效果差,容易出现溢水和缺水,缺水极易损坏除氧泵;除氧器除氧电动调节阀人员根据除氧器温度手动给定,除氧效率不佳且除氧泵基频时存在蒸汽浪费问题。

该车间副主任雷通带队,组织技术人员、检修人员、运行班组联合开展攻关,深入研究余热锅炉运行条件和现有自控逻辑及现场条件,自主设计和创新研究,改造余热锅炉软水箱补水,并将原余热锅炉系统并入脱硫脱硝DCS系统形成自动化控制,同时在脱硫脱硝DCS系统中做了余热锅炉软水箱、汽包、除氧器液位单回路恒液位控制,除氧头除氧实现了多目标串级控制,将除氧器温度控制在目标温度,除氧压力低于10KPa。

余热锅炉自动运行技术攻关项目从设计、改造施工、调试均由车间专业技术人员自主完成,实现余热锅炉软水箱液位、除氧器液位、汽包液位、除氧温度无人操作,系统自动调整运行。目前,项目运行四大好处日益凸显;一是自动化程度再提升,可节约用工1人;二是节能效果再提升,两套系统节约蒸汽累计每日可达2T;三是设备运行实现可视化,日常运行更加安全、可靠;四是人员技能再提升,通过对余热锅炉自动运行改造,车间人才队伍对自动化控制技术有了更深一层的认识和理解。(黄陵煤化工:白舒松)