作为化产一车间“第一道关”,也是最大换热设备的初冷器,通过注入循环水至内部换热管中,与煤气间接接触,对煤气进行冷却。
为确保夏季系统平稳运行,今年年初,车间对换热、冷却设备进行排查、清洗。在排查过程中发现1#初冷器下段换热管内部堵塞、腐蚀情况严重,为此,车间积极准备、全面部署,计划对其进行大修。
由于1#初冷器下段内部换热管从未进行过更换,加之北侧底部就是水封,管道较多,动火和吊装等作业过程存在较大风险,而且换热管数量多达2619根,工作量不言而喻。为了确保此次大修工作顺利进行,车间从安全研判、工艺处置、检修步骤等方面制定了详细的实施方案,但在真正检修时依然存在很多难点。例如:在清理原垫子时,用千斤顶扩大法兰与阀门间距过程中,支撑点“牛腿”变形,强行作业存在断裂风险,后续作业将无法进行;原盲板环为齿形,与螺栓有一定夹角,顶部螺栓空间有限无法正常拆除,同时因为螺栓一头是DN1200的煤气阀门阀体,另一头是煤气管道弯头处,如果强行切割拆除,新螺栓将无法安装;原垫子为石棉绳,缝隙较宽且粘连严重,给清理工作和加盲板带来了不小挑战。对此,先是将煤气管道底部支撑进行割除脱离,对支撑点进行加固,最大程度给清理和加盲板提供作业空间;不断对盲板环角度进行调整,两侧同时加大外力为加盲板作业争取时间;用20mm厚的钢板进行加工作为填充,同时对原垫子尽可能清理干净,确保盲板密封可靠,解决了这三项问题,为大修工作顺利进行奠定了基础。
整个大修过程中,从加盲板、封头盖板拆除吊离、换热管割除、抽离,管口修复,到新换热管安装、胀管、蒸汽试漏处理、盖板回装等,历时近两个月。值得一提的是,此次试漏,管口仅有一处漏点,短短20分钟就完成试漏处理。
在岗位操作人员的积极配合、维修人员的辛勤付出以及机电仪维修中心的大力支持、公司机动部的协调下,目前1#初冷器下段大修主体工作已经完成,正在进行换热管清洗、预膜阶段,待预膜结束,盲板抽离后,便可投入运行。(化产一车间:张斌)