4月20日早上9:00,化产二车间生产系统像往常一样平稳运行,突然对讲机里传来中控室人员急促的汇报声。
“班长,班长,饱和器阻力涨到3000 pa了!怎么办?”“阻力怎么升得这么快?……”当班班长一边往现场赶,一边向车间紧急汇报。不到10分钟,该车间领导、技术人员纷纷赶到生产现场,开始分组对问题进行排查。
饱和器是硫铵系统的主要设备,如果一旦出现故障,会使系统阻力增加,造成鼓风机输送煤气不畅,严重时会造成鼓风机停车,同时使器后含氨增加,对后续粗苯系统的设备造成严重腐蚀,在生产过程中起着举足轻重作用。为不影响生产正常运行,现场人员分两组开展故障排查。一组着重对饱和器煤气进、出口压力表进行检查校验;另外一组则负责检查满流槽母液流出量。“仪表没有问题!”仪表工肯定地回答。“咦,怎么流出量这么小,难道满流槽底部有结晶沉淀?”工艺检查组在检查满流槽时发现了这个奇怪的现象。车间副主任张鹏立即安排人员将蒸汽管插到满流槽底部进行清理,结果发现流量没有变化。随后,班组人员用倒链将溢流管出口轻微提起,增加满流管和底部间隙,效果还是不明显。
“外部因素已经一一排除了,现在就要从内部入手,班长立即组织人员倒换饱和器!”车间负责人对下一步工作作出安排。办票证、加盲板、蒸汽置换、打开人孔、气体测试合格,人员可以进入饱和器内部检查。
随后,车间组织技术熟练、干活干练的人员进入内部开始检查。副班长张新国、祁鹏飞主动请战,只见他们两人佩戴好防护装备,带着检查工具,动作熟练地进入饱和器。“报告,煤气室喷头正常!结晶室降液管正常!结晶泵吸入口正常!”顿时,大家更加疑惑,问题到底出在哪?正在这时,饱和器里传来张新国响亮的声音:“找到了,问题找到了!饱和器到满流槽溢流管入口堵塞了!”经过仔细检查,发现堵塞致使管道入口由原来的Φ200变到不足Φ80,张新国立即带人对满流槽溢流管入口进行清理。但因饱和器煤气室内底是锥形面,人无法直立站稳,张新国等人只能肩顶内筒体,双脚紧蹬锥形斜面,用特制钢钎对满流口异常坚硬的结晶物进行清理,就这样一点一点地清理,一小块一小块地掉落,足足用了2个小时才清理干净。当两人从饱和器人孔爬出时,脸上全是沾染的煤灰,还有一道道黑色的汗渍,尽管很狼狈,但他们却丝毫不在意,在场的人纷纷为他们竖起大拇指。
目前,该车间饱和器阻力已稳定在1500pa,系统一切正常。(化产二车间:袁建波)