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备煤厂节能降耗传捷报
发布时间:2016-01-04    作者:马文平 张增宏   点击量:955   分享到:


2015年是公司生产经营形势持续严峻的一年,备煤厂积极响应公司号召,制定了详细的节能降耗实施方案,根据全厂的生产实际情况,分别从技术改造、设备维修、避峰用电、精简人员、提高设备效率等方面狠抓实干,为公司降本增效做出了积极贡献。

以技改促节能

2015年6月开始,备煤厂厂级领导组织设备科及维修人员,先后多次对一车间7B皮带的运行方式进行考察,发现从汽车煤场直接给煤仓上煤时,由于7B皮带机头溜槽设计不合理,必须开动7B皮带运行,否则煤会被堵在机头处无法正常上煤。针对此种情况,设备科及维修车间召开专题会,认真制定改造溜槽方案。随后,维修车间立即开始实施,在溜槽处加装辅助溜槽,用翻板切换方式来解决了这一耗能问题,经过多次改进,改造项目于7月底正式投运。7B皮带机头溜槽改造后,可以使原料煤直接从6#皮带经溜槽到8#皮带,避免了开启7B皮带机。据统计,此项改造每年可节约电费10万元,同时可降低7B皮带的磨损,延长设备使用周期。

以学习促节能

自从备煤厂成立以来,厂级领导根据皮带更换粘补较为频繁这一情况,安排维修车间将粘补皮带装置配备齐全,并要求车间技术骨干尽快掌握皮带粘补技术。“功夫不负有心人”,维修车间技术人员在与外委单位协作施工过程中,他们自发向外委单位技术人员学习取经,通过多次协作后,维修车间主任李文成、吴卫东、程战洪等专业技术人员基本掌握了皮带头硫化粘接技术,真正成为了皮带运输设备全面维修的行家里手。“新三年、旧三年、缝缝补补再三年”,从7月份开始,备煤厂全面排查皮带破损情况,开始自行组织人员进行粘补,使备煤厂设备使用周期进一步延长,设备维修费用明显降低。几个月来,维修人员先后对二车间7B皮带、二车间混8#皮带、二车间煤9#皮带、一车间7A皮带、一车间7B皮带、一车间混1皮带、一车间煤6#皮带累计进行了15次粘补,共节约粘接维修费3万余元,同时大幅度延长了皮带的使用寿命。

以管理促节能

从4月份开始,备煤厂对各个车间上煤量、上煤时间、停机时间等数据进行了认真统计。根据统计情况,厂部针对不同车间就上煤时间进行了严格要求和具体规定,并要求各车间合理安排上煤时间,尽可能减少系统开停机次数,最大限度的利用供电谷值时段。避峰生产以来,各个车间克服了吃饭要换班、交接班不停机、岗位卫生交接难等困难,使备煤厂电费进一步降低。在此基础上,全厂严格用电管理,严格控制各取暖设施使用,改造多处不合理照明开关,坚决杜绝长明灯现象。同时对违规用电现象,发现一次、处理一次,在全厂起到了很好的教育和警示作用。近几个月来,每月均将吨焦上煤用电控制在3.2元以下,连续8个月节约电费,截止11月底备煤厂全年共计节约电费60余万元。

2015年即将结束,但是焦炭市场继续走低,持续亏损使公司经营举步维艰,公司面临严峻的生存压力和挑战。为此备煤厂制定了《2016年降本增效措施》,各车间正在开展整合岗位、全面裁员工作,计划12月底将全厂人员总数控制在260人以内。2016年,备煤厂还将继续想方设法降低消耗,大力开展技术改造和创新,为公司的治亏创效作出更大贡献。(马文平  张增宏)