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浩海煤化化产二车间:开年降本增效,他们这样做
发布时间:2025-02-19    作者:   点击量:138   分享到:

“生产成本下降0.5%、能源消耗降低0.2%、产品质量提升幅度达到0.15% ……”新的一年,浩海煤化化产二车间持续树立“以紧日子过好日子”思想,从多维度发力,深入践行节支降耗、提质增效举措,为公司高质量发展注入新活力。

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在思想上重视

为增强员工的节能降耗意识,该车间制定节能降耗活动方案,充分利用班前班后会时间,向员工宣贯当前企业生产经营形势,以详细的数据和案例,让员工清晰认识到节能降耗对于公司生产与发展的重要性,增强了职工参与节能降耗的责任感和紧迫感。

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在工艺上用心

该车间技术人员通过精准调整生产参数,成功降低了终冷塔后煤气温度及二段贫油温度。这一调整使洗苯塔后含苯量从之前的0.7毫克降低到现在的0.04毫克,显著提高了粗苯产率。同时,根据贫油化验密度,合理调整再生器排渣次数,由原来7天排两次调整为10天排一次,有效降低洗油消耗。此外,加强机械化分离槽操作,及时调整液位调节器,减少循环氨水中带焦油量。在硫铵饱和器运行管理上,通过调整母液酸度提高硫铵产量。这一系列举措,提高了化产品的回收率,降低了原材料的消耗。

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在设备上优化

积极推进设备优化工作,对冷鼓系统进行了精细调整,将之前双台电捕运行的模式降为单台电捕运行;初冷器由原来的三台同时运行调整为两台运行,并且对全部初冷器进行了蒸汽清扫,使其处于备用状态;刮渣机的运行数量从原来的四台减少到三台,停止运行的那台进行排空备用处理。在不影响粗苯产量的前提下,更换了粗苯冷凝冷却器。通过这些设备优化举措,各工艺指标均达到合格标准,化产品产率得到提高,实现了水、电、蒸汽的有效节约。同时,加强设备的日常巡检和维护工作,严格按照规定的路线和标准进行检查,及时发现并解决设备存在的潜在问题,极大地减少了设备因故障停机的时间,显著提高了设备的运行效率,进而降低了设备的维修成本。

该车间还大力倡导节能降耗理念,从多个方面采取实际行动。通过优化照明系统,合理规划设备的运行时间,有效减少了不必要的能源消耗。员工们积极响应车间号召,从身边小事做起,养成了随手关灯、关汽、关水等良好的节能习惯,营造出全员参与节能降耗的良好氛围。(浩海煤化:魏军峰)