今年以来,黄陵煤化工醇氨车间牢固树立过好“紧日子”、过上“好日子”思想,全面加强成本控制,从能源消耗控制入手,紧紧围绕提效降耗主题,通过强技术、严管理、重考核等多重手段,明确责任分工、细化工作职责,以精细管理打好降本增效组合拳。强意识严管理夯实基础促提升。该车间多次开展宣传教育,让“成本意识”“节约意识”扎根在员工的脑海中,贯穿于工作的每一个细节中,将推进降本增效工作走深走实。严抓小螺丝、螺母、焊条等易损件管理,坚持“节约一分不嫌少,浪费一分就是多”的理念,坚决做到能拧不割,能修不废,变废为宝。不断积累改造创新经验,通过废旧设备再利用、自主更换管线等工作,提高员工维修技能,强化员工创新创效意识,同时“鼓励全员“动起手”。本次检修期间自主更换预脱硫槽,常压过滤器,TSA等9个塔槽催化剂以及活性炭,节省人工费用30余万元。
重细节挖潜力修旧利废见成效。车间将修旧利废工作抓在经常、做在日常,减少设备更换次数和新备件的投入,把回收的废旧阀门、废旧材料集中保存,利用业余时间进行修理再利用,达到降本增效的目的。利用废旧材料拆卸修补、重新组装等方法,最大限度延长使用寿命。2024年以来累积修复废旧阀门,电机等备件23个,修复率60%,创效0.89万元。同时,树立“废旧物资也是资源”的理念,发挥创新思维,实现从废品到产品的高能转变,对能耗较高的水泵、风机、压缩机、电动机等设备进行节能改造。抓创新精打算凝心聚力谋发展。车间精细化管控供水、供电、蒸汽,氮气等公用工程,在停工检修期间,计划开展中压蒸汽减温减压装置转换成低压进行余热发电,每月利用余热蒸汽1.8千吨,产生发电量约25万千万时,节约费用12.5余万元。这些余热余压资源约占其总蒸汽消耗总量的15%~65%,不仅解决锅炉蒸汽过剩、压力过高而损坏设备,同时实现能源再生产,增加了额外经济收入。(黄陵煤化工 张涛)