为进一步推进公司节能降耗工作深入开展,综合利用车间以节能降耗为抓手,全方位多方面拿措施、抓管理、把细节,使降本增效工作落实落细。
优化生产工艺流程 摊薄制造成本
空分分子筛技改优化后,空分分子筛再生时间由4个小时加热一次,每天再生6次,调整为8个小时,每天切换3次,每天减少加热时间4小时,减少电耗3600kw,每月可节约电费64800元。合成氨变压吸附通过调整顺放三吸附时间,回收富氮气放空,同时将富碳气放空回收投入气柜,作为原料气,每天回收富碳气大约24000m³,按照吨液氨耗2150m³原料气计算,每天可多产1.5吨液氨,每月多产45吨液氨,可增加101250元的效益。循环水系通用中水代替桃曲坡水库原水,每吨水降低成本1.2元。2月份综合利用车间循环水池补中水4695.4方,合计节约费用5634.48元。
严格管控大型机组运行 延长设备使用寿命
针对十台往复式大型机组计划性检修,制定大型机组双点重点巡检制度,对十台往复式大型机组的排污加强管理,将每月倒机一次延长至两月一次,节约用电34800kw,合计节约费用20880元。精脱硫在生产系统低负荷运行期间,通过优化调整工艺参数,延长了过滤器A/B槽催化剂、预脱硫槽催化剂、一级加氢槽催化剂、氧化锌A/B槽催化剂使用寿命,每天可节约成本5389元,累计年节约催化剂成本194万元,节能效果明显。
多系统节能改造 努力增加盈收
通过空分空压机中压冷凝液回收改造,减少脱盐水原水补充,利用回收的冷凝液进行脱盐水制水,每月回收中压冷凝液18039m³,每方脱盐水价格为66元,节约费用1190574元。回收低压冷凝液600m³,原水价格为3.6元,节约水费2160元。2月份共计节省脱盐水费用1192734元。2月份以来,石大发电机组检修3次,车间倒用后备氮气,稳定合成氨生产,按石大发电检修时间计算(84小时),按照当月生产负荷每小时2吨液氨计算,多产液氨168吨,可增加收益40万元。
加强过程管控 降低能源消耗
该车间坚持每日成本核算,加强控制,降低运营成本。对各装置区所有存放的机物料整理后再利用,争取在不影响安全环保运行的前提下,每月减少新增备件的上报率达30%左右。及时调整生产区域照明开关时间,尽量用电子台账代替纸质材料,同时鼓励职工用电子产品办公、电子产品培训学习,减少纸张浪费。
综合利用车间将锚定公司“12331”年度目标,在不断优化工艺、设备操作流程的同时,加大全员培训力度,提升全员技术技能水平,从全过程、全流程、全方位挖潜增效,助推公司降本增效工作取得实效。(综合利用车间:安鑫)