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化产一车间顺利完成2#循环氨水罐更换任务
发布时间:2023-11-28    作者:   点击量:509   分享到:

11月27日10:00时,随着新装2#循环氨水罐进口阀门处盲板抽取步骤的结束,标志着持续施工半个月的鼓冷2#循环氨水罐的制作、拆除、安装更换工作全面顺利完成,为后续试漏、投运、防腐提供了保障。

化产一车间2#循环氨水罐为圆柱状罐体,直径5米、高5.6米,承担循环氨水收集存放任务,为循环氨水泵的持续运行保驾护航。自投运以来已运行十五年之久,在高温循环氨水的长期腐蚀下,罐体多部位损坏严重,在公司机动部、科发项目部的支持下,先后采取防腐堵漏、浇筑堵漏等措施延长使用时间,但在11月初罐底彻底腐蚀破损,为了彻底解决隐患,经公司审核批准决定重新制作更换此罐。

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明确任务,夯实责任。公司机动部统筹安排:化产一车间负责工艺处置,倒换停运2#循环氨水罐,并根据工艺管线加装连接点盲板、排空管内氨水、开凿罐体混凝土底座、清净管内沉积焦油及杂物等准备工作;机电仪维修中心负责新罐制作、泄漏罐切割拆除、新制作罐安装连接等任务。

经过沟通协调,本着消耗库存、严控购置、快捷高效的原则,11月13日按照预定分工正式启动。化产一车间将2#循环氨水罐排空从系统中倒换切出,暂由1#氨水罐承担循环氨水的收集存放,保证循环氨水系统的正常运行,随后组织调整维修人员按照方案,在2#氨水罐的进口、出口、连通口、排空口、排液口等和系统连接部位加装盲板,彻底将罐和系统隔离开,接着向管内通风清除残存气体,在检测管内环境气体合格后进行彻底清理,为罐体的切割拆除做好安全保障。

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机电仪维修中心迅速组织人员,并选用炼焦二车间现有厚度8毫米的钢板,展开新罐制作任务。测量罐的尺寸、计算设计新罐参数、收集配备制作材料、切割焊接拼装,制作工作按照节点逐步推进,于17日,新罐制作完成。罐体上半部分也顺利放置到更换现场,为新罐安装做好了充分的准备。

11月21日,旧罐内彻底清理干净,检测达标后,罐体切割拆除正式开始。在吊车的配合下,经过紧张有序的施工,最终旧罐被切割成上下两部分,并安全吊出,顺利完成了罐体拆除工序。随后完成罐体底座清理修复、新罐上下部分安装、连接缝的焊接、人孔堵板安装等,最后抽取连接口盲板,顺利完成了新罐的安装。

据了解,此次循环氨水罐的制作、拆除、安装,充分利用现有材料、选用闲置库存备件、利用拆除设施、全程使用公司吊车,自主高效完成更换任务。(马文平 马子荣)