治亏创效 责任在肩
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综合利用车间:“节”尽所能 助力公司治亏创效
发布时间:2023-10-28    作者:   点击量:98   分享到:

“我们经过工艺优化将纯化器分子筛切换频次由每天6次调整为3次,每天减少4小时的加热时间,每月可以节省6万元的电费,大幅降低了成本费用。”空分工段负责人指着DCS画面分子筛切换时序介绍道。

今年以来,面对焦钢行业全面亏损,焦化行业“寒冬”持续,公司经营形势严峻的局面,综合利用车间坚持把小改小革、修旧利废、单耗控制和优化生产系统作为常态化工作开展,在日常生产生活和检修过程中寻求降本增效新路子,加大设备材料利用率,同时不断树立员工信心,提高员工思想认识、创新意识,激发员工对设备改造的主动性与积极性,努力推动降本增效工作取得实效。

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工艺优化 落实降本增效措施

该车间瞄定全年目标任务,立足岗位,以公司党委“12361”系列活动为抓手,以“转变观念、加强管理、专业创新、重点突破”的工作思路,带领广大干部职工牢固树立节能降耗思想,不断加强降本增效工作力度。各班组坚持将单耗控制,优化操作列入横大班劳动竞赛以及绩效考核的重要目标,并开展了职工劳动竞赛活动。同时,组织合成氨、空分、精馏、循环水等岗位操作人员一同分析影响单耗及产品产量优等率的原因,探讨进一步节省蒸汽用量、维持指标稳定的操作技巧。 据了解,空分岗位通过调整加工空气量和空压机转速,每小时节约3t蒸汽;合成氨系统根据煤气量调节变压吸附时间提高提氢率,增加液氨产量;精脱硫岗位及时调节床层温度,加强排污,严格控制床层温度,最大限度提高催化剂使用寿命,节约成本;循环水岗位根据现场使用量及天气变化,及时动态调整循环水泵机组及冷却塔风机负荷,用电量明显下降。

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自主修理 创新降本增效举措

该车间始终坚持发扬节能降耗、修旧利废的“巧匠精神”,平时更换下来的废旧气阀经过他们的一双巧手除污、清洗、研磨、装配、试漏等,重新具备“上岗”能力;日常维修更换下来的机械密封,重新清洗打磨,安装试压合格后重新投入使用;更换下来废旧垫片重新用生料带捆扎,便又能使设备正常运转;系统大检修期间,拆下的废旧螺栓清洗回收利用,钳工自己制作DN450垫片替代金属缠绕垫节约成本,不仅提高了设备使用效率,还使作业人员对设备的构造及原理有了更进一步的认识,更锻炼了各班组人员的动手能力。”

责任到人 提升降本增效成效

该车间实行设备包机责任制,做到设备到人,责任到人。对在巡检工作中,发现安全隐患的员工,给予一定的奖励,同时号召广大职工发扬实干加巧干的精神,促使各项工作有条不紊地开展;车间积极开展专项整治行动,对生产现场内所有设备、设施、管道、阀门,以及设备卫生进行专项检查,做到动态管理,确保整改销号一项,巩固一项。目前,现场管理检查中的问题整改点日趋减少,现场治理工作取得实效。

接下来,综合利用车间将不断提升干部职工成本管理意识,激发主人翁责任感,让全员参与成本管理,着眼全面,立足点滴,让节能降耗工作掷地有声,让提质增效全面开花,为实现公司治亏创效,高质量转型发展砥砺前行。(综合利用车间:魏小梅)