500mA、600mA、1300mA……随着电压稳步升高,电流趋于平稳,空试运行正常,标志着浩海煤化化产一车间两台电捕检修工作接近尾声。
此次冷鼓系统两台电捕大修改造从今年8月份开始历时2个月,主要是对绝缘箱、变压器和电抗器控制柜进行升级,对设备本体上下悬架、电晕丝及煤气分布盘进行改造。
因原电捕焦油器长周期运行,元器件存在腐蚀和老化、绝缘性能差、时常出现过流保护跳车等问题,致使煤气夹带焦油尘进入后续工序,造成饱和器酸焦油增多,硫铵产品颜色变差,影响粗苯的回收,降低煤气硫化氢脱除效率。
本次电捕检修工作涉及负压段受限空间动火作业,安全风险较高。该公司和车间高度重视此次大修安全工作,公司领导多次深入检修现场落实安全措施执行情况,查看改造进度,明确工作任务、细化安全措施。对检修过程中涉及抽堵盲板、受限空间、动火、吊装、临时用电等作业,明确电气及工艺措施落实责任人,确保安全有序施工。
在检修1号电捕期间,针对2号电捕工况不稳定的现状,该车间组织管理人员和维保单位多次召开专题会议,商讨2#电捕出现故障时应急处置措施,提高职工对异常工况下的操作处置能力,同时维保人员做到随叫随到,努力做到在短时间内恢复正常,确保生产系统正常运行。
与此同时,为把好“安全关”,抓好“质量关”,确保改造圆满完成,该车间严格执行作业审批制度,落实检修安全措施,派专人监护,严把“安全关”。严格检查验收,抓好改造“质量关”。持续梳理优化改造工作流程,强化外委施工单位沟通对接,确保电捕检修按时、按质、按量完成。
据了解,此次两台电捕大修工作于10月3日圆满完成,目前两台电捕处于试运行阶段,在此期间机后焦油及灰尘由原来的30—50mg/m³,降至现在的8—15mg/m³,硫铵颜色和硫铵酸焦油质量得到明显好转。
两台电捕大修工作的圆满完成,不仅为该公司提产、系统生产稳定提供了有力保证,还是浩海煤化化产一车间积极落实企业治亏创效的有力举措。(浩海煤化:刘鹏)