醇氨车间煤气压缩机是甲醇生产工序中的动力核心部位,由于煤气的波动压缩机需要长期频繁加减量,使得各运转部件磨损严重,检修频率升高。
针对压缩机出现的各种问题醇氨车间领导班子、设备管理人员和艾邦技术管理骨干经过对2号焦炉煤气压缩机故障统筹汇总及研究讨论、协商,需要对2号焦炉煤气压缩主电机进行线包更换及二次绝缘;机身和瓦窝水平测量及调节、检查曲轴的几何精度、尺寸、磨损,测量及调整各传动部件间隙;更换磨损严重的气缸及活塞杆、填料等。对此,车间及时做了详细的检修方案,并要求检修过程中做好危险源和环境因素识别,严格落实工艺处理,制定严密的防范措施,做到安全检修。对过盈配合零部件要求使用专用工具拆卸,严禁蛮力操作,将拆除后完好的螺栓、螺母、垫片等要二次清洗利用,尽可能减少维修成本。拆下的配件要规范摆放,废油物品统一处置,每天检修结束后打扫现场卫生,做到文明检修。
时至寒冬数九,气温低、工作任务重、时间紧,加之疫情原因,车间和艾邦在岗人员只有正常时期的百分之七十五,面对检修任务重,人员紧缺的情形,压缩机全面检修面临挑战,醇氨车间领导第一时间向艾邦员工送去消杀用品和应急食品,协商解决各种困难,要求想尽一切办法将疫情防控和检修工作有机结合,确保检修工作顺利开展,促使醇氨生产系统安全平稳运行!
按照检修计划,艾邦维修师傅们与岗位员工充分发挥不怕苦、不怕累、团结一致、勇挑重担的精神。检修现场,有人用力地挥舞着大锤;有人平躺在地面拆卸螺栓;还有人像一只棕熊,蹲在气缸里,精心地测量缸径,热火朝天的检修景象看不出一点寒冬的气息。 在紧张有序的检修过程中,艾邦维修人员放弃休假时间,加班加点对压缩机关键传动部件曲轴进行研磨及间隙测量,每次研磨瓦面做到松紧有度,每次间隙测量做到精准无误,经过无数次的调试,所有瓦量间隙都调整在指标范围内。
截止目前,历时25天的2号焦炉气压缩机大检修已全部结束,工艺置换合格后就可以空载试车,这次大检修丝毫没有因为疫情而影响到检修进度及质量,也为醇氨车间2022年设备安稳运行创造了有利条件。艾邦维修——你们是2022年的最美逆行者,不畏严寒,戮力前行,为你们的工作作风点赞!也祝愿在新的一年里醇氨车间安稳运行,我们公司蓬勃发展、基业长青!(通讯员:醇氨车间 史国柱 魏小梅 责编:张静云)