生产运行
您现在所在位置:安全环保 > 生产运行
“跨年”忙抢修,坚决遏制安全环保事故 ——化产二车间顺利完成东台再生塔π型管更换工作
发布时间:2022-01-06    作者:   点击量:320   分享到:

1月5日22:30分,化产二车间抢修现场传来喜讯:脱硫东台再生塔90米π型管线安装完成,东台再生塔顺利开车!计划4天的检修任务提前1天完成。此次检修,不仅完成了π型管道的更换、空气管道阀门更换而且借机对再生塔内部塔盘进行了固定安装,提高了设备运行效率,避免了一次重大环保事故的发生。

脱硫再生塔是化产系统的关键设备,其生产运行直接影响脱硫效果、H2S指标及甲醇进脱硫催化剂寿命。自开工以来,由于溶液腐蚀及冲刷,导致管壁点蚀严重,近来更是出现了多处漏点,给车间安全环保生产造成了严重影响。为彻底解决这一重大隐患,公司党委副书记、工会主席赵满对及其他领导班子成员高度重视,先后多次实地查看并组织相关部门召开紧急会议,研究制定解决方案。经过反复研究,会议决定,立即对东台再生塔π型碳钢管道进行更换,改为更耐腐蚀的304不锈钢管道,从根本上解决π型管腐蚀内漏问题。

01b2edff46612f4fd00b0e552dc73fb.jpg

此次检修,面对疫情防控严峻形势,货运出行受阻,如何确保材料到位?对此,公司材料处克服万难,千方百计从外地联系协调材料,公司副总经理王忠社、总工程师杨永利则亲自带队,现场指导,从前期玻璃丝布包裹管道到12月26日不锈钢管到厂,从机电仪维修班三通预制到1月2日中班开始排液清理积料,在公司的大力支持下,在化产二车间与机电仪维修中心的紧密协作下,90米的π型管道预制完成、东台再生塔及围堰近6吨的积料全部清理干净、300吨吊车准时就位,工艺处置全部完成,为维修人员预制检修管道创造了有利的安全条件。

一切准备工作就绪,接下来就是管道更换,90米的管道要想一次成功对接,这是一场硬仗。按照计划,1月3日开始检修!瞧,一位手拿焊枪的检修工正在49米高的塔顶气割拆除管道,远远看去,耀眼的焊花一闪一闪,一会左边一会右边,到了管道最外面他要扭转身体从侧边割,只见他动作娴熟,身体灵活,很快一圈就全部割除。其他人有协助固定管道的,有拿对讲机指挥吊车的,有检查管口是否有蒸汽冒出的……现场到处一片热火朝天的忙碌景象。从早上8点到下午3点,经过连续7个小时的全力奋战π型管道全部拆除完毕。

微信图片_20220106083850.jpg

紧接着,1月4日到5日开始管道安装。安装管道分上下两节,只见维修人员将预制焊接好的DN500变径DN200的排空管道,插口吊至东侧底部,开始连接法兰螺栓,安装底部管道,焊接支撑固定管道。“吊车,往上来点,好”“现在固定二层平台处管卡”,维修班杨飞现场指挥,上、中、下人员交替作业,一切都按计划顺利进行。4日16:00时,下部管道安装到位,5日17:25分,π型管安装完成。在此期间,车间还安排对再生塔捕雾层塔盘固定安装,对拆除的碳钢管道进行清运,5日18:00时,东台再生塔开始进液,22:30时,脱硫成功开车运行。

“此次检修实现了零事故,零污染,零伤害,π型管道一次性成功对接,一次性开车成功,有效避免了一次环保事故的发生”该车间党支部书记、主任焦军社满意地说。(化产二车间:王妮 焦小哲)