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【“三小一练”之小改造】焦台分料器优化设计“妙”改造,年均节省两万余元
发布时间:2020-04-16    作者:   点击量:2380   分享到:
为了延长焦台分料器使用寿命,降低设备维护成本和检修工作难度,近期,黄陵煤化工公司炼焦车间积极开展设备技术攻关,“妙改造”晾焦台分料器,取得良好效果,预计平均每年节省材料费用27216元,创造了明显效益。
据该公司炼焦车间设备管理员介绍,焦台分料器位于晾焦台底部,日常生产中,熄焦车将熄灭的成熟焦炭倒至晾焦台,放焦时,分料器起着将焦炭均匀分布运至皮带,防止焦量过大压死皮带的重要作用。由于生产的连续性,分料器被焦炭不断冲刷,出现磨损现象,原分料器设计为2块30mm厚铸铁板拼装在支撑架上,依靠8条螺栓紧固,平均使用寿命仅有2年,且在更换检修时须拆卸锈死的螺栓,对铸铁板和螺栓进行整体更换,不但检修工作难度大、工作量大,还造成设备维护费用高,按照两个焦台两年计算,120个分料器,单价1038,报废螺栓960条,单价2.7元,年均合计产生材料费用约63576元。
为了解决这一弊端,技术攻关小组结合现场实际,决定对分料器进行优化设计改造。设备管理员根据改造方案,画出设计图纸,供给外委供货单位加工制造。将分料器由2块30mm厚铸铁板拼装在支撑架上的方式改为铸铁板一体式整体铸造方式,安装时直接将分料器扣在支撑架上即可,不再采用螺栓紧固,同时根据铸铁板不同部位的摩损程度,对铸铁板尺寸进行调整,将底部增加到50mm,顶部尺寸减少到20mm。
“此项改造实施后,铸铁板厚度增加,使用寿命预计延长至4年,且不再消耗M16*80紧固螺栓,节省了大量材料费用,按照两个焦台4年共更换单价1212元120个分料器计算,M16*80螺栓单价2.7元960个计算,合计年均产生材料费用36360元,较优化改造前年节省材料费用27216元,创造了明显效益。”设备管理员田金旭向笔者讲道。 (黄陵煤化工公司炼焦车间:方晓兰)