编者按:金秋九月,正值全国第48个“质量月”,陕焦公司全面启动了以“我向质量负责”为主题的“质量月”系列活动。本次活动不仅是一次全员质量意识的集中提升,更是推动企业高质量发展、打赢“治亏创效”攻坚战的关键举措。 从强化全员质量责任,到开展技能比武、技术攻关;从优化过程管控,到提升客户满意度,每一项活动都紧扣“质量就是生命线”的理念。让我们以“质量月”为新起点,把质量意识融入血脉,把质量责任扛在肩上,共同推动陕焦在高质量发展的道路上行稳致远! 自公司 2025 年质量月活动启动以来,综合利用装置快速响应,多项举措扎实落地,成效显著。 以学促知 筑牢质量意识根基 工艺优化 实现质量效益双提升 富平分公司综合利用装置以实际举措推动质量月活动走深走实,将持续巩固成果,建立质量管控长效机制,为公司高质量发展持续赋能。(富平分公司:闫敏)“我向质量负责”不是一句口号,更是融入日常的行动准则。 在富平分公司综合利用装置的班前会上,装置长坚定表示,要真正把质量意识贯穿到每个环节,推动形成“人人关心质量、重视质量、追求质量、创造质量、享受质量”的良好氛围。
装置通过班前会组织全体员工学习质量月相关文件,确保人人明确目标、理解要求。学习后还组织全员检测,合格率高达到99%,真正做到“学得进、用得上”。
在设备管理方面,装置对界区仪表、自调阀展开全面摸排检查。发现问题立即标注并联系专业人员及时处理。现场仪表管廊架已增设“禁止踩踏” 标识,避免人为损坏仪表数据线;对停运的大型设备建立盘车档案,杜绝少盘、漏盘现象,并定期进行充氮检查,有效防止设备内部组件氧化、腐蚀,降低安全隐患。
工艺参数优化是提升产品质量与效率的关键。质量月期间,该装置聚焦工艺改进,通过精准调整参数,实现了产品产量与质量的同步提升。
中压蒸汽成功并网,压力由原来的 3.0MP 提升至3.30MP,温度从400℃”提高到410℃;空压机转速由 7750RPM 增至7970RPM,这一系列调整使得送往空分的加工气量由原来的 58000m³/h增加到 60249 m³/h。在此基础上,装置进一步优化氮氧液化系统,液氧液氮日产量达到 386~387 吨,较之前日增 30吨,同时根据市场需求实时调整氮氧产出比例,增强市场响应能力。
合成氨工段通过将合成热点温度由 475±5℃优化至 480±5℃,提高了合成塔单程转换率,延长催化剂使用寿命,降低了生产成本;膜分离工艺中,膜前温度由 65~73℃调整为69~74.5℃,优化了膜前渗透率,提升了氢气取量与膜分离稳定性;甲烷化触媒层热点温度由 275±5℃调整为 240~280℃,大幅加快反应速率,提高系统稳定性。