谁说“紧日子”就过不出“好日子”?在浩海煤化炼焦一车间,一群检修工人用废旧铁皮和角钢,加上一双双巧手,焊出了一道坚固的“安全盾”,用智慧和汗水,为企业省下了真金白银,守住了安全生产的生命线!
“嘿,这通风声听着就敞亮!”在浩海煤化炼焦一车间焦炉地下室的深处,热工人员望着头顶新安装的通风箱体,脸上露出了安心而满足的笑容。这道由车间检修工亲手打造的“安全屏障”,正源源不断地输送着新鲜空气,成功破解了困扰已久的通风难题,用实实在在的行动证明:精打细算的“紧日子”,也能过出安全高效的“好日子”!
警报频响,隐患不能等!
不久前,这里的景象截然不同。焦炉地下室是生产的关键区域,但原有的通风系统箱体早已破损严重,通风效果大打折扣,CO检测警报成了常态,严重威胁着现场人员的健康与安全。
更换新设备?一打听,外购整套通风系统需要花费数万元,采购、运输、安装周期也漫长。面对随时可能爆发的安全隐患,时间根本等不起!关键时刻,车间党员骨干站了出来。“咱自己有手艺,现场有材料,为啥不自己动手试试?”一句朴实的话语,点燃了自主攻坚的热情。一场不等不靠的设备改造攻坚战,在焦炉地下室打响了。
巧手匠心,废旧铁皮获“新生”!
没有现成的图纸,他们就围着旧箱体反复测绘、研究;缺少专业的工具,就用扳手、角磨机一点一滴地切割、打磨;找到的废旧铁皮不够规整,就抡起手锤,一遍遍敲击校正。
现场焊花飞溅,映照着专注的身影。经验丰富的老焊工杨师傅带着班组成员蹲守在狭窄闷热的环境中,焊花溅到手套上也顾不上拍掉;年轻的技术骨干小李拿着钢板尺,精准划线,优化尺寸,确保每一块材料都物尽其用。
5天时间,轮班接力!拆旧箱、焊新体、装管道……大家用双手和智慧,硬是将一堆废旧铁皮和角钢,打造成了一套严丝合缝的全新通风系统!
安全有保障,成本大节约!
新通风系统投入试运行后,效果立竿见影,通风效果大幅提升,地下室区域通风覆盖面达到了80%以上,CO浓度稳稳地降到了安全标准以下,更难得的是,整个改造项目仅花费了2000多元的材料费,相比外购方案,节省了超过3万元!不等不靠,还提前消除了安全隐患。
省的是资金,守的是安全!
该车间的这次成功实践,生动诠释了降本增效与安全生产的完美统一。告诉我们:“紧日子”不是苦熬,而是精打细算的智慧结晶。一线员工蕴藏着巨大的创新潜力和攻坚能力,废旧材料也能“点石成金”,一块块废旧铁皮的重生,不仅筑牢了现场安全的防线,更焊实了企业降本增效的根基。这道由“铁皮+巧手”焊就的“安全盾”,闪耀着基层劳动者的智慧光芒,也让企业安全生产的底色更亮、底气更足!(浩海煤化:王宏涛)