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攻坚堵塞难题,优化生产效能
发布时间:2025-04-11    作者:   点击量:154   分享到:
浩海煤化化二车间脱硫工段蒸氨系统对生产稳定运行起着重要作用,330㎡螺旋板式换热器更是凭借其换热效率高、结构简约、密封性能卓越、不易产生堵塞以及具备高精度温度控制能力等诸多优势,在蒸氨流程中扮演着举足轻重的角色。
据介绍。330㎡螺旋板式换热器主要是利用蒸氨塔底105 - 108℃的蒸氨废水与鼓冷工段输送来的60 - 65℃剩余氨水进行热量交换,一方面有效提升了进蒸氨塔剩余氨水的温度,为后续蒸氨工序创造更优条件;另一方面成功降低废水温度,大幅节约蒸汽资源,实现节能增效。但近期由于设备长期持续运行,焦油逐渐附着于换热器通道内部,致使换热器废水通道出现堵塞现象,直接引发蒸氨废水退水不畅,蒸氨塔运行稳定性受到极大冲击,操作难度加大,不仅蒸氨废水工艺指标难以达标,还使得液碱消耗急剧上升,生产成本大幅增加,给车间生产带来重重困难。
面对这一棘手难题,脱硫工段长苏立峰迅速行动,主动与工艺主管冯亮展开紧密沟通协商,并与设备主管张兴国沟通制作配套的清洗设备。经过深入研讨、反复论证,敲定一套极具针对性的清洗方案:采用1/4循环洗油与3/4水调配而成的油水混合物,对换热器废水通道实施加压冲洗。
方案既定,即刻部署落实。该车间按照检修方案,从设备停运的精细安排、工艺系统的精准调整,到安全环保措施的周密筹备,每一个环节都做到严谨细致、万无一失。岗位运行人员与检修人员紧密协作、无缝对接,争分夺秒推进清洗工作。
经过连续48小时的奋战,成功清除换热器内堆积的焦油约150Kg。设备重新投运后,各项参数稳定达标,达到预期效果,为车间安全生产奠定坚实基础。(浩海煤化:魏军峰 杨刚)