8月26日13:30,化产回收车间管理群里传来喜讯——脱硫AH22泵试检修完成,已正常投运。此项检修的完成为接下来AH21泵检修创造了条件,并有效保证了脱硫生产系统平稳运行。
脱硫AH22溶液循环泵是脱硫工序的核心设备,开二备一,它的运行好坏直接决定脱硫效果,一旦停运,重要指标超标,极有可能造成安全环保事故的发生,后果不堪设想。但因脱硫系统运行时间长,工艺设备运行影响,AH22泵运行出现了轴承端异响,端盖温度偏高等情况,如何保证脱硫系统安全平稳运行?该车间立即召开了设备专题例会。
“8月23日炼焦检修,我们一定要提早准备,争取在低负荷的情况下,尽快完成检修。”经过深入研判,车间主动作为,迅速决策,按照既定计划迅速抢修,确保在不停脱硫系统的情况下将这一设备安全隐患消除在萌芽状态。
根据检修任务安排,化产回收车间党支部成立了3支党员先锋队,一组负责检修工艺处置及安全措施的落实,二组负责材料准备、检修人员的安排及质量验收,三组负责检修后勤保障工作,每个环节大家都进行了认真谋划,周密安排,每个党员时刻做到冲锋在前,行动在前。检修开始前,大家既有分工,又有配合,你准备维修螺丝、密封垫,我负责安排横班进行系统切出完成工艺处置,他负责沟通安排人员及蜗壳调离工作,准备工作有序进行。
8月23日8:30,工艺处置合格,安全环保各项措施全部到位,检修作业正式开始,只见5名维修人员打盖子、拆涡轮、排油、吊装、回装、上盖、紧螺栓各项工作有条不紊,一气呵成。8月26日下午13:30,随着启动按钮按下,清亮有规律机泵轰鸣声响起,AH22泵试漏完成,顺利投运。此时,大家悬着的心也终于沉了下来。“以前检修循环泵最少也得8个小时左右,这次居然提前3个小时完成,要说这次检修的人员还比之前少呢,我看以后就得这样搞”,钳工班长张毅高兴地说到。
“保证设备长周期运行就是我们的目标”接下来,化产回收车间还将持续开展“无泄漏工厂”打造,加强设备基础管理,并陆续对东饱和器进行检修、对VOC系统进行优化,保证系统安全平稳运行,为公司高质量发展贡献力量。(化产回收车间:张毅 张艳)