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提质降耗持续发展,改造创新降本增效——浩海煤化公司化产一车间降本增效成效显著
发布时间:2024-05-24    作者:   点击量:763   分享到:

2024年面对焦钢市场持续下行的大环境,浩海煤化化产一车间不等不靠,持续健全降本增效工作机制,以生产工艺细节为抓手,设备改造创新入手、提升人员素质三方面入手,有效推动降本增效工作走深走实。

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科学调节确保系统低能耗生产。2024年以来化产一车间把提升产品质量和产率、降低原料、人力资源消耗作为降本增效工作的落脚点,对蒸汽、硫磺、硫酸铵、粗苯等产品详细进行生产工艺排查,合理利用当地气温变化,精准控制生产工艺指标。用电方面,及时停运和开启鼓冷循环水泵及冷却风扇,节约循环水系统运行的用电量。蒸汽方面,根据公司调度统筹结合生产系统蒸汽的使用量,及时停运和开启燃气锅炉,节约锅炉系统运行的煤气消耗及设备运转用能。生产方面,粗苯系统严控管式炉开启时间,及时联系协调干熄焦产生的蒸汽,充分调节投用无管式炉蒸汽加热装置,每小时可节约煤气量500-600立方米,不但降低了消耗,而且提高了粗苯产率,避免了煤气燃烧产生废气的排放,既强化环保管理又保证了整个系统的低耗能生产。

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改造创新确保设备高效率运行。技术创新是强化生产,节约成本的有效途径。该车间结合当前生产实际,对锅炉反渗透水处理系统进行改造,将原有多介质过滤器与反渗透多介质过滤器串联,从而对原水进行二次过滤,提高了过滤效果,二段压力由原来1.15MP降低到0.75MP,水量由22/h提高到28/h,进而降低了高压水泵负荷。投运后,每天可减少系统运行时间4小时,每月减少药剂使用量150公斤,有效地提高了系统运行率,降低了生产运行成本。硫铵蒸氨再沸器排液系统自主设计制作加装沉淀回用装置改造,每天减少50吨蒸氨废水的处理量,可节约蒸汽15吨、液碱0.25吨,降低了此系统的原料消耗;同时该车间严抓设备润滑维护保养、消除系统跑冒滴漏、杜绝长明灯长流水现象、坚持能修尽修能替代绝不用新的原则,严控设备检修材料消耗,确保了该车间各系统的高效运行。

调整培训确保生产可持续发展。今年4月份以来,公司为该车间先后补充近二十多名新生力量,面对新入职员工和在职年龄超限员工交替置换现状,该车间迅速进行排查,详细了解每个新入职员工擅长技术以及个人竞聘意向,再结合该车间各岗位实际,本着“积极报名、竞聘上岗”的双向选择原则,采取重点培训、以老带新、逐步替换的方法有序完成人员置换调整安排,确保了该车间各项工作有效推进。下一步,该车间将持续响应公司“节能降耗、降本增效”的要求,坚持党建引领、生产提质、改造提效、安全护航、环保保驾,为公司高质量发展再建新功。(浩海煤化  马文平)