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浩海煤化:走好“三步曲”协同提质增效
发布时间:2024-04-28    作者:   点击量:107   分享到:

今年以来,面对持续低迷的的焦化市场,浩海煤化生产运行部积极响应公司“治亏创效,降本增效”号召,通过科学谋划、系统应对、综合施策,发动全员,打出降本节支、提质增效组合拳,有效推动降本增效工作走深走实,切实提升公司高质量发展的质效。

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在增量上下功夫

加强与各生产车间协调沟通做好焦炉煤气平衡,提高焦炉煤气外供使用流量。外供煤气量较前期单日增加70000m/d,焦炉煤气回收高于计划3.74m/h,工序能耗下降2.18kgce/t。针对炉墙石墨问题,通过工艺调节延长结焦时间,适当降低焦炉标准温度,强化焦炉热工调节,合理提升空间温度,上升管根部结石墨问题基本消除,从源头上保证了焦油回收率的提升。3月份,焦油回收率0.0432t/t,比计划提高0.0022t/t

在消耗量上下功夫

制定能耗影响量计划,每周对标,结合对工序能耗的影响,调控能源消耗量。对各车间能源消耗过程进行管控,确保能源系统运行稳定。消除能源事故隐患,杜绝无序消耗能源现象。通过蒸汽冷凝水回收装置节能改造,消除蒸汽疏水直排现象,确保蒸汽使用时压力稳定,提高了蒸汽交换热效率,从而节约蒸汽。3月份,低压蒸汽管控良好,实际用量低于计划指标0.09t/t,工序能耗下降0.81kgce/t3月份外供蒸汽用量增加2998t

在设备上下功夫

加强设备管理,合理安排检修时间,保证设备的正常使用,减少非计划停车频次,避免因非计划时间造成结焦时间过长,导致煤气消耗升高。强化干熄焦生产组织,加强班组标准化作业。统一干熄焦三个运行班组操作方法,稳定装排焦和筛运焦运行,消除非计划停机影响,保证干熄焦稳顺排焦,从而稳定锅炉蒸发量;强化工艺控制,确保结焦时间均衡,保证出炉按计划正点推焦,为干熄焦系统稳定运行、提高干熄焦蒸发量创造条件。3月份,余热蒸汽回收高于计划0.057t/t,工序能耗下降3.24kgce/t。紧盯降本增效不放松,修订了《浩海煤化有限公司能源管理办法》,对能源管理采取综合闭环管理的办法,对工序涉及的煤料、煤气、水、电、蒸汽等采取全方位管控手段,“节”尽所“能”降低工序能耗,取得了良好效果。3月份,公司工序能耗达108.48kgce/t,较历史最好水平降低1.64kgce/t

下一步,该部门将继续坚持降本增效目标不动摇,推动成本管控向更深层次、更细节处再发力,为公司高质量发展汇聚新的源泉。(浩海煤化:魏耀南)