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综合利用车间有效解除1#煤气压缩机运行故障
发布时间:2023-11-30    作者:   点击量:1034   分享到:

   往复式压缩机是化工生产系统中的核心设备。近期,综合利用车间1#煤气压缩机在运行期间,曲轴定位瓦温度一直偏高,通过数次检查,更换瓦件、调整瓦间隙,问题仍未根本解决,且运行时油泵压力偏低,如此“带病”运行,也成为了该车间一直以来的心头事。

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   本着安全无小事的工作理念,车间立即组织召开专题会议,针对存在问题进行研究。随后成立了1#煤气压缩机检修小组,副主任工程师梁亮任组长,并安排了检修具体计划:先拆卸机组主要传动部件,重新测量装配数据,查找原因,确定原因后再实施配套检修方案,检修结束后,出台一套完整可行的试机方案。

   经过对压缩机机身传动部件拆卸,吊出曲轴,复测曲径后,发现各点曲径磨损严重,测量机身水平时发现5、6点瓦窝不同心,偏差0.12mm,压缩机与电机同心度偏差也大,也就是说电机水平方向高出压缩机1.5mm。同时,定位瓦温度高是由于电机和压缩机不同心,有偏磨现象,而且机身水平也有问题,导致压缩机震动过大,定位瓦磨损加快;运行油泵压力是由于曲轴径磨损严重,瓦运行时径向间隙变大,润滑油泄漏量加大,油压变低。

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   问题根源找到之后,只需调整机身水平,恢复电机与压缩机同心度,更换曲轴便可解决实际存在问题。压缩机机身水平调整工作量很大,检修成本高,为节约成本,该车间采用了瓦窝增垫的方法进行调整,即快捷又节能。随后完成安装曲轴、调整各点曲臂差、保留安装数据等工作,通过三天不懈地努力,终于将对中数据调整到指标之内。

   据了解,11月22日11点30分,1#煤气压缩机正常开启,经过连续几天的试运行,各项运行指标均正常。(综合利用车间:史国柱)