10月30日,浩海煤化化产一车间脱硫工段传来捷报:熔硫技改项目顺利投运,生产出合格硫磺。此举标志着浩海煤化在节能降耗、安全环保、效益提升方面又迈上一个新台阶。
自陕焦公司全面接管浩海煤化以来,化一车间面临最棘手的问题就是脱硫生产出来的硫膏没有销售渠道,而且硫膏的二次加工费用高,长期堆放又极易发生自燃等安全隐患。对此,该公司上下高度重视,根据生产系统工艺特点和现场设备设施运行情况,及时提出对化产一车间熔硫项目进行提升优化改造。
该项目于2023年3月立项,经过项目论证,工艺流程设计,主要设备招标采购及废旧熔硫设备改造等准备工作,经过20天紧张施工,10月26日完成系统单体及联动试车,27日正式投料试车,28日产出合格硫磺,经过72小时不间断运行,整个运行系统达到预期目标,标志着技改工作顺利完成。
因地制宜,科学筹划。浩海煤化化产一车间脱硫系统采用的是前置络合铁脱硫工艺,脱硫液杂质较大,硫泡沫黏度较高,加之原基础设施差,布局不合理,给改造工作带来诸多不利影响。对此,该车间反复研究论证,要求主要设备参数、外形尺寸、工艺技术、工艺流程设计、现场设施布局等要素要高度匹配,并且创新性地设计出了系统清洗装置和液体收集装置,实现清污分流,减低劳动强度,实现系统稳定高效运行。
修旧利废,优化配置。该项目在实施过程中,充分利用现有设备及材料,开展修旧利废工作。利用蒸氨废旧地下槽和液下泵作为蒸汽冷凝水收集装置,改造原损坏的熔硫釜使其达到使用条件,提高旧系统拆除的管道、阀门、疏水器、法兰、废旧耐酸砖等材料的利用率。另外,除了主要设备安装外,整个改造施工全部由车间自行组织实施。优化了资源配置、降低了改造成本。
清洁生产,提升效益。改造后的系统生产出的硫磺达到外售标准,每年可减少硫膏生产2900吨,生产出合格硫磺1800吨,每年减少硫膏二次处理费用170余万元,硫磺销售收入14余万元。通过离心机的应用,提高硫泡沫含固率,蒸汽消耗比原设计降低60%以上,实现清洁、节能、高效、安全环保生产。
浩海煤化化产一车间脱硫系统熔硫技改,工艺构思巧妙,流程紧凑,操作简便,是处理络合铁脱硫工艺硫泡沫的一次有效尝试,必将为公司产生较大的社会效益和经济效益。(浩海煤化:刘鹏 王琛)