治亏创效 扭亏增盈 大干一百天
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化产一车间1#管式炉优化改造成效显著
发布时间:2023-07-11    作者:   点击量:997   分享到:
自6月9日化产一车间1#管式炉优化改造投运至今,每日平均使用煤气约13200立方米,同比之前2#管式炉每日可节约6000余立方米煤气,一个月可节约18万立方米煤气。
自公司今年4月份开展“治亏创效、扭亏增盈 大干一百天”活动以来,该车间全方位探究利润点,并将1#管式炉优化改造列入重点攻关之列。经过详细分析,车间将情况汇报机动部,优化改造工作正式启动。
经过现场检查、测试,分析现用煤气成分及燃烧特点,更换节能燃烧器后,煤气量的调节灵活性变高。增加两台风机,改变风量输入和废气的循环,提升燃烧性能,使废气热能达到循环利用等因素。先后将蒸汽盘管最上部两排封堵,由原来的八排改变为六排进行加热,以消除过热蒸汽频繁超温的缺陷;检查火焰检测仪,针对频繁保护动作状况,多次进行移位、设置,重新进行安装,解决了火焰变化较大时保护跳车不能正常运行的弊端;调试增加的煤气切断阀、火焰检测器等安全切断控制系统,提升了管式炉的运行安全度;按照生产工艺要求,科学设置增加的PLC控制系统,实现了一体化自动控制运行模式。
此台管式炉优化改造顺利投运,是公司引进新技术、新工艺举措的成功体现,使此工艺环节煤气消耗从每小时800立方米降低到每小时550立方米,大幅提升了管式炉的效率,使粗苯产率也从1.13%稳定提升至1.17%,为车间节能降耗开辟了新思路,使车间“治亏创效、扭亏增盈 大干一百天”活动成果更上一个新台阶。(化产一车间:马文平)