再生器是化产二车间的关键设备,其作用是让部分循环洗油进入,利用内部400℃直接过热蒸汽将洗油中的高分子老化油质变成沥青渣,从再生器排出,改善循环洗油质量。但由于蒸汽和洗油长时间冲刷腐蚀,再生器今年出现多个漏点,严重影响正常排渣周期,使洗油消耗增大。
“再生器必须尽快检修,不要犹豫,报计划,购置新设备……”在公司各级领导的大力支持下,再生器更换检修准备工作迅速拉开,“工艺组查图纸编写检修工艺处置方案;设备组观察管道方位,计算所需材料、报材料计划;安全环保组,仔细研究分析介质处理办法。”化产二车间先后多次召开检修分析会,分别从人员保障、备品备件、工艺处置、安全防护等方面进行了细致安排,确保此次检修安全高效完成。
此次检修不同于以往的任何一次检修,粗苯再生器西侧为粗苯生产厂房、东侧是排渣罐,多种危险因素并存,无论是工作量还是危险性,都是以往所不能比的。7月20日早上7:00时,一切准备就绪,该车间检修队伍齐聚检修现场,按照检修方案,对吊车的位置进行了确认,用篷布对厂房进行防护,准备灭火器、蒸汽带等,明确安全注意事项后,范耀建带领的工艺处置人员开始排空管式炉、换热器和管道内部存油,对再生器和脱苯塔进行蒸汽吹扫置换;检修人员则分成两组,一组负责对旧再生器管线进行拆除、另外一组负责对新再生器平台护栏安装,车间领导现场指挥,维修人员全力检修,检修现场井然有序。接下来的几天时间,为了尽快完成检修任务,维修人员顶着烈日争分夺秒,加班加点,公司副总经理王忠社与职能部门先后多次到现场检查指导安装工作,了解、处理检修过程中遇到的问题。
7月26日上午11:00时,在检修人员和岗位操作人员的共同努力下,粗苯再生器更换圆满完成,比原计划9天的检修时长提前2天。据车间工艺技术员介绍,此次新再生器投入使用后,可从根源上保证循环洗油的质量,提高苯的吸收效率,减少了洗油浪费,为粗苯系统安全环保运行打下了坚实的基础。(化产二车间:袁建波 权靖)