节能环保
您现在所在位置:安全环保 > 节能环保
优化配置保生产 降本增效开新篇——水汽车间脱盐水站液碱储量扩容改造创新见实效
发布时间:2022-04-18    作者:   点击量:632   分享到:

4月14日下午,水汽车间脱盐水站迎来了一辆满载31.7吨液碱的危化品运输车,在岗位人员、车间技术员及维修人员的紧密引导和配合下,经过两个多小时的严格、规范、准确操作,顺利的将车载液碱通过卸碱泵输送至两个储碱罐内,圆满完成了脱盐水站首次接收液碱大容量供应的任务。

4D12895580E4160801AC6A205F75E72D.jpg

脱盐水站原设立液碱储罐一个,可存储约17吨液碱,承担脱盐水及浓盐水两大系统生产调节使用碱液的供应,随着生产工艺的持续改进调整,系统使用液碱量加大,加之新冠病毒疫情的突然来袭,导致道路运输难度加大,频繁造成液碱供应告急的状况,严重影响系统的正常调节运行,为了彻底解决现存问题,加大液碱储量、延长使用周期已成为刻不容缓的首要任务。

3月下旬,该车间领导针对实际情况,迅速进行部署,由设备组牵头,在脱盐水站酸碱厂房内,现场查看测量,经过综合考虑、讨论,在严格遵守环保要求及生产工艺调整的双重条件下,决定在原液碱储罐的西侧位置,加装一个容量约17立方米的储罐,满足液碱储量加大的需要。

设备组立即制定改造计划,组织人员迅速启动,上报审批改造报告、现场详细测绘安装尺寸、查阅资料选型报批储罐计划、协调组织拆除砌建安装场地、拆卸厂房西北角窗户、屋顶开设吊装孔等,经过十多天的实施,新罐运送到现场、安装场地拆除砌建防腐完成、窗户和吊装孔拆卸开设结束,于4月7日14:00时准备工作到位。随着吊车缓缓移动,新罐安装正式开始,在车间设备主管石健文的统一指挥下,维修班长陈文亮带领班组人员,精准移动吊装布带、升降调节移动导链,通过两个多小时的紧密配合、调整,新罐安全平稳地安放到指定位置。

微信图片_20220418153954.jpg

随后,根据新罐的进出口法兰尺寸,设备组和维修人员现场测量规划,本着科学、合理、适用、节约的原则,调整维修人员结构,在保证正常生产维修的前提下,利用检修间隙时间,抽调人员进行管线连接,依据现有材料库存情况,采用U-PVC管件,分别从新罐的进口位置开孔连接,敷设管道至卸碱泵出口位置,加装三通进行连接,并加装阀门进行新旧罐卸碱操作倒换。从新罐出口安装阀门进行切断控制,加装三通敷设排空管道和阀门满足罐及管道排空使用,然后敷设输送管道至输送碱泵入口位置,加装三通进行连接,并加装阀门进行新旧罐储碱的输送操作倒换,经过三天多时间的间断施工,4月11日下午16:30时连接管线顺利结束,为接收大容量液碱运输车做好了接收的准备。

据悉,目前水汽车间脱盐水站液碱储量从15-16吨提升到30-32吨,不仅使生产使用周期延长了一倍,而且降低了运输液碱车辆的运输费用,折合到液碱成本中,可使每吨液碱成本费用降低约300元。经统计每月使用约40吨,全年可降低生产成本约14.4万元。(水汽车间:马文平)