岁月不居,时节如流,转眼我们告别了成绩斐然的2021,迎来了充满希望的2022。回望2021,化产一车间用汗水浇灌收获、责任书写担当、拼搏诠释奉献。这一年,车间坚持以“学习创新年”为起点,以“学技能、促‘三心’、提效益”为总体思路,坚定不移地按照“内强素质,外树形象,狠抓落实、共创效益”的方针,统筹做好疫情防控工作的同时,顺利圆满地完成各项目标任务,向公司交上了一份满意的答卷。
党政工团齐发力 各项举措接地气
这一年,化产一车间党支部强化组织建设,发挥战斗堡垒作用,以稳定职工思想,提升全员素养,丰富职工业余文化生活为重心,坚持党建引领、党建带团建,激发工会活力,助力青年成长;坚持党史学习教育与生产工作相融合,扎实推进“我为群众办实事”实践活动,访实情、解难题、办实事、暖人心,切实解决职工急难愁盼之事,不断增强职工的获得感、幸福感、安全感。
这一年,该支部顺利通过集团公司党建标准化检查组验收达标工作,为顺利开展全年工作奠定了基础。全年坚持开展主题党日活动13次,接受红色教育6次,撰写心得体会、思想汇报50余份;成立“党员突击队”“党员服务队”,为职工办实事11件,看望职工家属30余次,志愿者服务5次,在公司网站、公众号以及陕西省煤炭工业协会,发表通讯稿件共计50余篇,通过各项接地气的举措,不断进行正向引导和正能量宣贯,确保了职工队伍的稳定和高涨的士气。同时,在基础阵地建设、思想行动引领,模范带头作用发挥,促进安全生产工作中,都取得了较好的效果,得到了职工群众的一致好评。
狠抓安全环保不放松 严守底线红线不越界
车间层层签订了《2021年安全环保生产工作目标责任书》,全员签订了安全生产承诺书,为完成全年任务奠定基础。全年完成自查、上级督查安全环保隐患整改共计320项;对新进人员和外委施工人员进行了安全培训教育,全年累计培训120人次;对岗位员工及管理人员开展操规、设备原理、职业卫生、应急处置、消气防等培训2661人次;开展应急演练12次,参与人员220人次;规范管理废气收集系统,定期排查整改,对VOCs装置定期检查维修、VOCs吸气点管道定时吹扫、对各个动静密封点位逐个检测,建立分级管控台账,定期进行复测、治理,确保异味逸散气体应收尽收。全年,该车间能够严守安全底线、环保红线,为各项工作顺利完成保驾护航。
煤气指标有突破 现场治理有成效
为了能够使各项指标达标、稳定,车间成立技术攻关小组,有针对性的对各系统进行工艺技改优化和技术攻关,在大家的不懈努力下,使硫化氢控制在50mg/L以内,塔后含氨由40~50mg/L稳定在30mg/L左右;塔后含苯完全控制在1.5g/L以下,化产品得到有效回收。
该车间坚持以打造“无泄漏工厂”为目标,以计划性检修为抓手,在公司的大力支持和帮助下,上下联动,完成了区域所有设备塔体、建筑构筑物、围堰基座、地面基础的清污亮化工作,设备漏点治理消缺近400项,全年动密封泄漏率小于2%,静密封小于1.5%,基本实现了设备、地面见本色,干净整洁无死角的良性发展局面。为了全面完成现场逸散气体治理工作,车间对各个动静密封点建立分级管控台账,定期复检、治理,通过对VOCs收集点进行系统评价测算,优化收集工艺管线,从而确保逸散气体能够得到有效收集,生产区域环境得到显著提升。
加强设备管理 确保长周期运行
设备完好是安全生产的前提和保障,该车间为了确保每台设备落实到人,制作了设备标识牌200余块,并完善细化包机制度,明确职责、区域,规定责任范围,形成相互监督的良好局面。为了保证设备长周期运行,车间不断细化完善设备巡检、倒运、盘车及备机管理等制度,使设备管理趋于规范化、流程化,各级人员各负其责,从上至下联动管理,突发性设备抢修频率大幅降低,设备运行趋于平稳状态。
为降低运行成本,坚持材料备件“低库存运行”理念,在确保日常检修,正常维护保养的前提下,尽可能压缩库存。同时对修旧利废工作进行了细化和分解,修订奖惩制度,全年共计完成修旧利废项目50余项,节约、创造20余万经济效益。
2021年4月,在充分准备,积极协调沟通,顺利完成36项大检修工作,其中完成近20项大修、技改、安装项目:1#机械化氨水澄清槽大修、2#鼓风离心机大修、2#电捕更换、旧预冷塔大修、新预冷塔安装、出脱硫煤气管道捕雾器安装、二段冷却塔填料更换、多台换热器更换、DCS室迁移,储罐氮封技改、脱硫浓氨水罐更换等等,为全年设备长周期运行夯实了基础。
打破固有思维 大胆摸索创新
该车间为了加强细节和过程管控,打破常规,大胆创新,调整脱硫系统煤气温度、催化剂比例,优化脱硫系统工艺指标,对自产浓氨水回系统尝试运行,功夫不负有心人,在不断摸索调整后,使外购浓氨水量由上年度的3740T降低至1507T,相比同期节约2234T,成本降低约120余万元。尝到“甜头”后,车间持续对脱硫溶液和煤气温度、空气流量、溶液循环量等重要工艺指标进行调整优化,减少副反应的速率,使煤气硫化氢在达标的前提下,尽可能减少脱硫废液产生量,从而将全年外送脱硫废液处理量由上年度的8096m³降低至7257.6m³,减少了838.4m³,成本降低约21.80万元。对区域所有蒸汽凝水进行回收改造,每月可回收软水约1000吨送往水汽及炼一余热锅炉系统回用。对脱硫、粗苯机泵冷却水进行系统改造,闭路循环运行,对硫铵机泵冷却水回系统配置母液复用,每月可节约清水900T左右,同时也降低生化负荷及处理成本。
2021年,化产一车间在公司领导、各职能部室和兄弟单位的大力支持和帮助下,在全体职工辛勤付出,不懈努力下,顺利圆满完成各项工作任务,实现了产量、产率和质量历史新高,原料消耗、能耗持续降低的目标。2022年我们将总结过去,扬长补短,全力以赴,攻坚克难,努力打造一支素质过硬,经得起考验的队伍,以乘风破浪力搏沧海激流,扬鞭策马再战百尺竿头之决心,为公司高质量发展贡献力量。(化产一车间:张斌)