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战疫情攻坚克难消隐患,庆元旦齐心协力开新局 ——水汽车间自主完成3#锅炉引风机在线动平衡精准检测调试
发布时间:2022-01-04    作者:   点击量:207   分享到:

1月1日,随着精准计算的740g配重块被牢固焊接在叶轮平衡点上,经检查、公司调度批准同意后,15:20时3#锅炉引风机顺利启动,挡板门开度调至20%,稳定运行后测试径向水平振动5.5mm/s、径向垂直振动2.9mm/s、轴向振动5.7mm/s,符合风机正常运行振动参数范围,标志着此次车间自主实施3#引风机在线动平衡检测调试圆满顺利完成。

水汽车间三台循环流化床锅炉有悬臂式离心风机3套,型号为QALY-2B№25.5D,额定风量195340m³/h 额定风压8150Pa,转速960 r/min,鞍山风机厂制造。公司为降低锅炉用煤燃烧后产生过多的NOx污染环境,采用SNCR脱硝工艺对锅炉烟气进行脱硝处理,由于SNCR脱硝工艺中逃逸氨容易结晶形成(NH4)2SO4,进而造成空预器堵塞及相关辅机腐蚀磨损,尤其是(NH4)2SO4附着在风机叶轮上极容易破坏风机转子动平衡,从而导致风机振动增大不稳定,严重影响锅炉的安全稳定运行。

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正在备炉的3#锅炉引风机空载试验振动值达19.6mm/s,严重超出行业标准(7.1mm/s),由于突如其来的疫情影响,机动能源部已经联系委托的外委单位正好处于疫情爆发区域的西安,无法确定时间来现场做动测试调节,导致3#锅炉不能达到随时启动的条件,为了尽快消除3#锅炉引风机振动缺陷,使3#锅炉达到完好备用,车间内部组织专题讨论,由设备组牵头,组建专题攻坚小组,咨询专业机构、上网查询资料、现场测绘数据,决定采用“三点法现场找动平衡”方法,并制定详细实施方案。

12月31日9:00开始,按照实施方案,在做好停电安全措施后 ,开启引风机壳体侧面检查孔门 ,对 16个叶片逆着风机转动方向按顺序用记号笔进行编号,将叶轮盘圆周3等分,分别记作A点,B点,C点(加重半径互为 120°) 。

关闭检修门,开启风机,挡板门开度调至20%,稳定运行后,在最能反映风机振动情况的位置(风叶端轴承座中上部)用测振仪测量其振动值为19.6mm/s,记录后停机,待风机彻底停止后,做好安全措施,打开检查孔门,将提前制作好的150g试块点焊在叶轮A点处,重复开机、停机操作,测试振动值为18.8mm/s ,然后更换150g试块的位置到B点和C点,依次测得振动值为21.mm/s、振动值为18.8mm/s 。

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然后利用测试的数据,通过作图计算,确定出配重块的具体位置O1点,开始调整配重块到300g,测得振动值为17.5mm/s,随后逐渐增加配重块到420g、466g、570g、620g、720g、740g,经过两天间断测试调节,通过十余次的测试、计算,将风机径向水平振动从19.4mm/s降低到5.5mm/s,圆满完成了风机动平衡测试调节任务。

水汽车间针对3#锅炉引风机振动大隐患,面对疫情严控期间没有外委专业公司来厂检测调试现状,不等不靠、迎难而上,在公司机动能源部、生产运行部的大力支持下,高度树立“人人都是经营者、我为陕焦做贡献”的理念,发挥技术人员潜力和作用,自主实施完成了风机现场动平衡测试调整,成功掌握了大型风机的在线动平衡精准检查调试方法,填补了公司大型风机在线动平衡检测调试的空白,给车间安全稳定运行开启了新局面,为公司降本增效做出了新的贡献。(水汽车间:马文平)