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深挖节能减排提效益,消除生产瓶颈保运行 ——水汽车间“蒸汽冷凝液回收及清污分流的研究与应用”科技项目显实效
发布时间:2021-08-02    作者:   点击量:305   分享到:

为了解决生化一污水处理系统进水温度高、处理水量大的生产问题,水汽车间联合相关部门成立改造小组加快推进“蒸汽冷凝液回收及清污分流的研究与应用”项目率先启动化蒸汽冷凝水回收利用装置的改造,使蒸汽冷凝水回收利用尽快投运。

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通过各部门二十多天的紧密配合,化一7个蒸汽主管道冷凝水收集点改造施工顺利完成在生产运行部的统一指挥下,2台冷凝水泵电源连接完毕、试转正常,化一蒸汽冷凝水回收利用改造项目提前两天完成试运行安装施工。改造小组依据蒸汽冷凝水回收装置系统的运行工况,不断对回收利用系统进行优化完善按照工艺要求、选择最佳合理路线独立架设一趟Ø89无缝管线连接软水管道完成给余热锅炉输送冷凝水的任务,逐步实现化产一区域全部蒸汽冷凝水的回收目标,并将收集的冷凝水全部输送给炼余热锅炉生产使用。根据公司领导统筹部署,依照化一蒸汽冷凝水回收装置改造经验,迅速完成了化二蒸汽冷凝水回收利用改造项目并输送至炼二余热锅炉供水水箱以供生产使用。

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      改造小组将75吨减温减压系统蒸汽冷凝水回收利用装置完成改造投运,标志着“蒸汽冷凝液回收及清污分流的研究与应用”科技项目圆满收官经过几个月运行,每天约180余吨冷凝水回用于炼焦余热锅炉生产用水,预计全年可节约软水成本约97万余元同步提升了锅炉进水温度及产生蒸汽量依照环保零排放要求,冷凝水一直排入生化污水处理系统进行再次处理,经过改造每年可降低生化污水处理系统处理水量约64000余吨,进而节约污水处理费用约64万余元由于冷凝水被回收利用大幅度降低生化系统进水温度,有效消除系统水温持续偏高的问题,确保系统正常运行可谓是生产、节能、减排三收益,为公司降本增效、节能减排再立新功。(水汽车间马文平)