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全流程优化 助力降本增效出实效
发布时间:2021-09-28    作者:   点击量:246   分享到:

为积极响应公司“统一思想练内功 降本创效渡难关”的号召,近期,炼焦二车间围绕公司经营策略,通过加强生产组织、优化工艺操作、完善设备管理等举措,实现了节能、创效目标双提升。

降本增效,从源头抓起。在进一步加强入炉煤质量控制的同时,车间不断根据配煤比的变化密切关注焦炭成熟情况,及时调整控制炉温。在此期间,调火人员增加了对温度的测调频率,及时更换大小孔板;铁件热修按计划处理地下室煤气支管、加减旋塞漏点,并加强对焦炉维修抹补,使得焦炭成熟良好,焦炭热态指标持续达标。

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节能降耗,从工艺细节抓起。优化出炉操作“八步法”,做好各大车之间的配合,利用推焦车、拦焦车加装的堵烟平台,减少堵烟时车辆空跑频次;合理安排生产检修,减少皮带的启动和空转时间;定期校对核定脱硫脱硝余锅系统各装置阻力,对管损、泄露点及时密封处理,降低风机负荷减少用电量;对装煤、加热、熄焦、筛焦各个质量控制点严抓共管,确保生产、出厂焦炭质量达标。

提质增效,从设备管理抓起。为进一步提高岗位操作人员的技术水平及设备管理水平,车间以“陕焦杯”煤焦车司机劳动大赛为契机,先后开展了“负压装煤操作劳动竞赛”“节能降耗劳动竞赛”;在近期低负荷运行期间,积极进行设备消缺,完成混8#皮带的更换、1#煤箱的更换调试、1#煤气预热器的安装、1#推焦电机更换等,确保设备平稳运行,实现质量与效益双达标。

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挖潜增效,从创新改造抓起。恢复集气槽两端的氨水清扫管道,去掉蒸汽管道,节约蒸汽5-6吨左/每天;将焦炉上升管水封、负压装煤水封用水改为循环利用,节约用水10吨/每天;通过对1#、2#拦焦车导焦栅油缸缸杆改造,漏油现象大幅下降,同时减少了水乙二醇用量及维修人员劳动强度;与此同时,车间计划对脱硝氨水蒸发系统进行改造,利用烟气温度进行氨水蒸发,达到节约煤气的目的。

      通过各项降本举措的实施,炼焦二车间生产系统更加通畅,前横排系数持续稳定在0.86以上,K2达到0.85以上,煤气回炉率控制到52%以内。满炉率由原来的95%提高到≥97%,单炉产量能够达到27.5吨以上,吨焦消耗水电汽均控制在合理的水平以内。(炼焦二车间:冯萍萍)