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炼焦一车间高效率完成脱硫剂更换任务
发布时间:2020-12-18    作者:炼焦一车间 高伟晨   点击量:1854   分享到:

2020年入冬以来,炼焦一车间焦炉燃烧废气二氧化硫指标呈上升趋势,为防止二氧化硫指标继续上升造成排放超标,炼焦一车间地面余热班组采取多项措施,在班组长朱国利、郝永利的模范带头下,大家高效率完成脱硫剂更换任务。

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炼焦一车间焦炉烟气干法脱硫系统2020年5月建成启用,从而取代了工艺相对落后的湿法脱硫系统,但是干法脱硫存在需要定期更换脱硫剂的缺点,如不定期置换脱硫剂将会使脱硫效果明显降低,虽然10月份车间对脱硫塔曾经进行过一次20吨的脱硫剂更换,相较于脱硫塔内近300吨的脱硫剂总量,这次更换虽在一定程度上缓解了脱硫效果降低的压力,但明显不足以大幅提升和改善脱硫效果。

为难保证焦炉烟气二氧化硫的达标排放,在班长朱国利、郝永利的带领下,班组召开会议总结上次换料经验教训,分析换料效率低下原因,最后总结出一套行之有效的操作程序和办法。原来,在干法脱硫塔改造之初,受场地限制,脱硫剂要从地面车辆到达脱硫塔顶加料口不仅需要吊车卸车,还要经过两次电葫芦“接力”,脱硫剂一包重达一吨之多,这样频繁的吊装作业,不但有较大的安全风险,又因吊车、电葫芦之间不能很好的衔接,从而导致转运效率低下。 为解决这个问题,班组立即向车间提出合理化建议:在不影响脱硫塔顶棚正常使用的情况下,由维修钳工拆除部分无用顶棚,以便在卸车时直接用吊车将脱硫剂放置在脱硫塔顶,省去了电葫芦“接力”倒运的过程,原来24小时才能转运3吨的效率将会提高到转运每小时20吨,转运效率将大幅提高。

解决了转运难的问题,脱硫剂更换效率大大提升。 12月4日下班前,新进脱硫剂运抵现场,余热锅炉班组加班加点,当天晚上就完成了卸车,12月5日虽是周末,但在余热锅炉班组人员和横大班人员的配合下,仅两天时间就完成换料12吨。12月7日开始,换料工作继续有条不紊地推进,省去了转运上顶的过程,换料工作变得更快捷、更安全。截至12月13日,本次换料工作已全部结束,共更换脱硫剂20吨,用时仅仅一周,相比之前用时将近一个月,换料效率提升了近四倍。

人心齐泰山移!炼焦一车间地面余热班组员工苦干加巧干,做到了生产和换料两不误,他们更是发扬了愚公移山精神,将“人人都是经营者、我为陕焦做贡献”落到了实处,从而高效率完成了本次脱硫剂更换任务。