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化产二车间:熔硫技改每年可节约资金300余万
发布时间:2020-08-20    作者:王妮   点击量:1594   分享到:
近期,化产二车间技术人员通过开展提高硫磺产率对标课题攻关,对熔硫温度、催化剂配比、清液流量等参数研究分析,认为脱硫效果逐渐变差,决定改造原熔硫工艺,改用高效离心机处理脱硫液。该车间从开始的连续熔硫转为间断熔硫,硫磺日产量由2吨提升至4吨左右,月纯碱消耗下降4.5t/d,PDS用量下降7.5kg/d、每年可节约资金300余万元。
据了解,化产二车间现场原配置有5台熔硫釜,但实际每天产量不到3吨,有时甚至不到2吨。熔硫釜操作过程,温度和清液流量对熔硫釜生产具有决定影响,从实际生产记录来看,两个参数控制都不够理想。鉴于以上问题,化产二车间在充分借鉴化产一车间的成功经验的基础上,因地适宜,积极采取措施,找准了系统的问题点。
按照既定方案,车间首先通过增加卧螺离心机、浓缩泡沫槽等设备,将再生塔浮选的硫泡沫进行离心分离;再利用真空机组将釜内泡沫水分快速吸收,提高单釜产量和操作效率。在此期间,由于生产中的各种损耗,需要将PDS+对苯二酚及软水或新鲜水加入催化剂槽搅拌使催化剂溶解。操作过程中,用压缩空气活化进行、再均匀滴加到溶液循环槽。碱液的配制则改为一班一次,在加入软水或脱硫清液后,加入纯碱用适量蒸汽加热,搅拌使其溶解,保证脱硫液的PH值在8.5-9.0。
经过对近半年连续运行有关工艺控制参数的分析,此次熔硫技改项目,能够严格按照对标工作流程,从影响工艺的各个方面进行优化,并融汇新工艺、新设备,使硫磺产量和产率得到明显提升,能源和原料消耗大大降低。
据悉,此项技术改造在脱硫工艺中具有很高的推广价值。下阶段,车间还将从节能环保方面,对放硫盘进行改造,持续优化熔硫各个环节,是系统更加高效运行。(化产二车间 王妮)