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浩海煤化:小改造带来大效益
发布时间:2025-08-06    作者:   点击量:48   分享到:


随着生产负荷持续提升以及公司对安全生产稳定性的更高要求,浩海煤化炼焦二车间成立技术攻关小组,聚焦干熄炉水封槽异常工况下补水的难题,通过升级改造原有临时事故水箱,从源头规避水封缺水引发的安全风险。

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原事故水箱是由塑料加药桶制作而成,有效容积不足。如遇长时间停水或大规模设备故障,水箱储水难以满足水封槽持续补水需求,应急保障能力大打折扣。针对这一痛点,攻关小组精准施策。

先算“需求账”:综合分析历年生产数据、模拟各类突发工况,科学核算出满足应急需求的储水量,定制长宽高为2m×1.5m×1.5m的新水箱,彻底解决容积不足问题。

再优“材质关”:结合现场循环水质及环境要求,采用6mm厚不锈钢材质制作水箱,提升设备耐腐蚀性和使用寿命。

细调“阀门控”:在水箱高、低位置分别安装2个DN50截止阀,一端连接至循环水管作为进水阀;上部阀门设为常开溢流阀,确保水封槽日常进水稳定;下部阀门作为应急进水阀,确保极端工况下可持续补水至少12小时。

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此次改造后,水封槽运行稳定性显著提升,彻底消除水封失效隐患,为企业生产筑牢安全防线。更重要的是,减少了因水封槽变形、开裂损坏,导致生产中断的次数,效率显著提升。据统计,每次紧急停运检修水封槽按30h计算,改造后可避免影响约70炉干熄焦;同时减少液氮消耗45吨,直接节约成本3万元左右,真正实现了安全与效益的“双提升”。(浩海煤化:王耀乐)